四建二分公司任丘东进综合产业园项目钢结构主体吊装顺利实现
9月25日下午,随着一声哨响,四建二分公司任丘东进综合产业园项目施工现场吊车收臂,标志取该工程钢结构主体吊装工作顺利实现。
钢结构吊装是工程建设的沉头戏。该项目总构筑面积约为4.87万平方米,施工内容为9#、10#、11#、12#厂房,钢构件数量多,累计达3000吨左右,施工高度11.95米,屋面梁单跨最大跨度达到22米。“安全、质量、效能,我们都要抓!”项目经理闫佳亮对整个施工人员说。项目部本着“问题在现场发现,难题在一线解决”的准则,发起职工力量,激励职工提“金点子”,以号脉“疑难杂症”,对症开出“解难方”。
“第一方”超前预见,排除钢构件入场阻碍。由于各个厂房之间安插极度紧凑,施工场地狭幼,导致钢构件无法一次进场,分批进场既严沉影响施工进度,又增长施工现场的协调难度。为了顺利解决钢构件的入场难题,闫佳亮提前组织主管工程师、安全员、机械员等有关人怨刭开专题会议,查阅有关钢结构施工的典型范例和规范尺度,相识大型尺度钢结构施工总结的经验。反复钻研后,吊装规划得到显著优化:调整了吊装物资预设的堆放地位,扭转了行车路线,协商处置了所需平坦的场地,提前对现场路路进行硬化,吊车进行起沉试吊,做到万事俱备。
“第二方”科学布局,提高吊装效能。吊装过程中,吊车依照由西向东、由内向表的行车挨次,将吊车安插在跨中,尽可能扩大吊装领域,削减反复挪车,提高工作效能,另表对进场钢构件依照型号进行编号,就近码放至吊车吊装领域内,做到成竹在胸,预防钢构件二次不利。工期紧,工作沉,施工设备肯定要跟上!为确保工期,项目部合理配置了施工设备,积极督促施工行列上人、上机械,由原来的一台吊车增长到四台,由两台高空作业车增长到六台,共同吊装作业。现场全面“着花”,大大加快了工程进度。
“第三方”常敲“警示钟”,紧绷“安全弦”,打好安全仗。在施工过程中,项目部交底培训必不成少,安全员萦绕吊装作业安全当苦衷项进行安全技术交底,在现场发展安全培训、安全教育。长功夫的高空作业,施工行列易产生麻木烦躁问题,项目部骨干深入现场,不定期发展安全查抄。由于作业空间较幼,主管工程师和安全员全过程旁站监督,凭据现实情况进行现场领导,确保吊装安全、精准。
这次钢结构吊装工作安全、高效、顺利地实现,离不开项目治理团队内部的沟通和合作,更是总结了经验,为接下来三期项目钢结构主体吊装的成功奠定了基础。